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水轮机转轮新技术研究项目工作总结

网站:公文素材库 | 时间:2019-05-26 23:21:34 | 移动端:水轮机转轮新技术研究项目工作总结

水轮机转轮新技术研究项目工作总结

灯泡贯流式机组新技术研发及应用

工作总结

新沟水电站水轮机轴承降温新技术研究项目,由科技局立项,新沟水电站负责完成。项目历时1年。在民乐县科技局、水务局的大力支持下,经电站全体职工和技术人员共同努力,团结奋斗,圆满完成了任务,取得了显著的经济、社会效益。现将具体情况总结如下:一、项目背景及任务来源

新沟水电站始建于201*年,属渠道引水电站,总装机容量2x400KW,设计年发电量280万Kw.h,水轮机型号为GDTF07-WPZ-80,转轮直径为800mm,设计水头11.4m,额定功率400KW。单机最大出水量为4.17m/s,最大总出水量为8.34m/s。该电站经过近10年的运行,存在的问题越来越多。

1、电站在多年的运行中,存在较多的问题,该机组为灯泡贯流式机组,发电机推力轴承冷却方式为自然通风冷却方式,因机组过风间隙小,不能直接对轴承冷却,冷却效果不明显,通过温度传感器测得温度,温度高达100℃-123℃,使机组不能正常运行,只能用降负荷方式运行,负荷降至65%才能勉强维持运行。

2、发电机轴承在高温度的运行中,造成诸多的后果,导致润滑油老化、粘度变小、油脂外溢,使轴承润滑不好造成烧坏轴承等后果。

3、因发电机是灯泡贯流式机组,内部结构复杂,又是水下运行,

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维护、保养比较困难;拆卸、安装工艺复杂且工期长;由于该型号在国内的生产技术不够成熟,设计上存在较多问题,特别是机组轴承温度过高,降温方式不合理;使机组不能正常运行,严重影响机组的安全运行,因此,电站组织工程技术人员对机组运行状况进行技术总结和技术探讨,反复研究实验,进行改造,最终使机组推力轴承温度过高的问题在技术改造中得到了解决。

以上问题,严重影响了电站效益的发挥和机组安全运行,为了从根本上解决问题,提高电站的经济效益,走技术改造、技术创新之路是首选之路,技术改造势在必行。因此决定对2台水轮机轴承冷却系统部分进行改造。

201*年初,新沟水电站积极筹划机组改造的前期工作,并会同民乐县水务局经多方考察,进行方案论证对比,最后权衡利弊,制定了灯泡贯流式机组轴承水冷却新技术研究方案。该方案特点是:投资少、见效快,尽可能保留原机组参数不变对机组进行改造,在此基础上能收到投资少,见效快的实效,达到降温增容的目的。

该项目由科技局立项,新沟水电站负责完成。新沟水电站现有技术人员10人,其中高级工程师1人,技术员6人,高级工3人,技术改造人员均系多年从事水力发电工作的技术骨干。技术过硬,实践经验丰富,能够保证该项技术改造任务的顺利完成。

二、技术研制的任务要求

1、机组内增加冷却降温装,本机组推力轴承室采用两盘向心推力滚动轴承,轴承室上游紧靠励磁机转子,下游紧靠发电机转子,在机组运行时,机体内本身温度就高,因冷却系统设计不合理,不能给轴承降温起到很好的作用,致使轴承温度过高,不能正常运行,为了有效地降低轴承温度,电站技术人员经过多次论证和探讨;采用水冷却方式,在发电机推力轴承室上安装水冷却装,在安装中技术人员多次实验,第一次在轴承室外壳侧加装水冷却盒,因电站属于季节性发电,到冬季停机后冷却盒内积水无法排除,有冻坏冷却盒的弊端,,第二次经工程技术人员认真查阅资料,讨论实验,在轴承室外壳用14的紫铜管盘在轴承室外缘,因铜管盘在外缘接触面积小,导热效率低;又在铜管与轴承室的外缘空间加注导热硅脂,使冷却效果更加明显,铜管内通入压力水,经过压力水的不断循环,轴承温度明显下降,有原来的100℃-123℃下降到50-60℃之间,使机组能够安全稳定正常运行。

2、在冷却降温装进水管上设计加装了一组滤水器和控制阀,在运行中起到控制冷却水的大小和冷却水杂物的过滤;使冷却水保持正常安全无堵塞的运转,运行实践证明,完全满足要求,使用状态良好。

3、采用圆紫铜管盘在轴承室外壳上,起到降温冷却,为了在停机或冬季便于清除管内积水,将压力空气接在进水管一端,使管内积水全部吹出,防止了冻坏隐患的发生,有效提高机组的安全稳定运行。

三、技术的关键点和创新点

(一)该项技术的关键点是在投资较少的前提下,在轴承室外壳用14的紫铜管盘在轴承室外缘,因铜管盘在外缘接触面积小,传热效率低;又在铜管与轴承室的外缘空间加注导热硅脂,使冷却效果更加明显,铜管内通入冷却水,经过冷却水的循环,轴承温度明显下降,有原来的温度100℃-123℃下降到50℃--60℃,使机组能够安全稳定正常运行。

(二)在冷却降温装进水管上设计加装了一组滤水器和控制阀,在运行中起到控制冷却水的大小和冷却水杂物的过滤;使冷却水保持正常安全无堵塞的运转,运行实践证明,完全满足要求,使用状态良好。

(三)采用圆紫铜管盘在轴承室外壳上,起到降温冷却,为了在停机或冬季便于清除管内积水,将压力空气接在进水管一端,使管内积水全部吹出,防止了冻坏隐患的发生,有效提高机组的安全稳定运行。(四)经过技术改造后机组运行正常,比原来设计更合理达到了预期效果。有过去的1-2个月维修一次,变成现在每年只检修一次,大大降低了劳动强度和维修费用,温度明显下降,确保机组安全、稳定满负荷运行。机组在同样的压力和渠道流量一样的情况下,温度、出力有明显的变化。四、取得的效益(一)生态效益

电站技改增容后,可有效改善当地群众的生产、生活条件,提高生活质量。清洁能源的利用,进一步改善生态环境,降低森林植被的砍伐,减少二氧化碳气体的排放,同时,缓解农村生产生活用电紧张状况,对促进社会主义新农村建设将起到积极的推动作用。(二)经济效益

机组轴承冷却系统的改造,有原来的温度100℃-123℃下降到50℃-60℃,使机组能够安全稳定正常运行。参考电站几年运行记录进行分析,改型后,单台机组可多发46万度,两台合计发电量达91万度,电费按0.21元/度计算,净收入19万元,为电站的发展奠定了基础。(三)社会效益

该技术项目的实施,首先有效供电量显著增加,提高了用电保证率,可以提供更加安全、可靠、充足的电能资源,在提高农民生活质量、实现农村脱贫致富奔小康、推动地方经济快速发展、加快电气化县建设等方面将起到积极的促进作用;其次发电设备和电网安全程度明显提高,满足了电站长期安全运行的条件,为人生安全和财产安全提供了必要的保障;与此同时,为灯泡贯流式机组的更新改造找到了一条投资省、收效快的便捷之路,为同行业进行技术改造,走电站扩容增效之路起到了积极的示范、带动、辐射作用。

扩展阅读:水轮机转轮新技术研究项目实施方案

灯泡贯流式机组新技术研究项目

实施方案

一、概况

新沟水电站始建于201*年,属渠道引水电站,总装机容量2x400KW,设计年发电量280万Kw.h,水轮机型号为GDTF07-WPZ-80,转轮直径为800mm,设计水头11.4m,额定功率400KW。单机最大出水量为4.17m/s,最大总出水量为8.34m

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/s。该电站经过10多年的运行,存在的问题越来越多。通过近几年放水情况看,正常渠道引水都在10m/s,所以多年来不仅电机达不到满负荷运行的要求,而且弃水比较严重,水库水能资源得不到充分利用,严重影响了电站的发电效益,为了从根本上解决问题,提高电站的经济效益,走技术改造、技术创新之路是首选之路,技术改造势在必行。因此决定对2台机组设备进行改造。

一、存在的问题

1、电站在多年的运行中,存在较多的问题,该机组为灯泡贯流式机组,发电机推力轴承冷却方式为风机冷却方式,因机组过风间隙小,不能直接对轴承冷却,冷却效果不明显,通过温度传感器测得温度,温度高达120℃,使机组不能正常运行,只有用降负荷方法运行,负荷降至50%才能勉强维持运行。

2、发电机轴承在高温度的运行中,造成诸多的后果,导致

润滑油老化、密度变小、油脂外流,使轴承润滑不好烧坏轴承等后果。

3、因发电机是灯泡贯流式机组,制造工艺复杂,维修不方便且工期长,由于该型号在国内的生产技术不够成熟,设计上存在较多问题,特别是机组轴承温度过高,降温方式不合理;使机组不能正常运行,严重影响本机组的安全运行,因此,电站组织技术人员对机组运行不断总结和技术探讨,反复研究实验,多次进行改造,最终使机组的降温在技术改造中得到了解决。

三、设备技术改造方案

1、电站机组采用两盘向心推力滚动轴承,因冷却系统设计不合理,不能给轴承降温起到很好的作用,致使轴承温度过高,不能正常运行,为了有效地降低轴承温度,电站技术人员经过多次

二、项目实施的必要性

该电站经过20多年的运行,水轮机汽蚀、磨损严重,主轴密封、顶盖、低环、导叶轴套、密封盒等部件都磨损严重,时常出问题,随时影响正常的发电。同时发电机绝缘等级降低,线圈老化,其中三号机已击穿二次,随时都有烧毁的危险,严重影响电站的正常运行。存在的主要问题有:

(一)转轮叶片气蚀、磨损严重,在检修拆卸中发现叶片大面积被气蚀,呈蜂窝状,破损很严重。顶盖、底环同转轮间隙超过了设计间隙0.4mm,达到了3mm左右,水力损失严重,水资源利用率降低,导致水轮机出力达不到额定出力的要求。

(二)主轴密封磨损严重,密封毡架设槽磨损2mm,致使密封件架设不牢固,止水不严密,漏水严重,容积损失增加,在运行中不仅要时常停机维修,浪费了大量的发电时数,而且大量漏水进入轴瓦,随时有烧瓦的事故发生。

(三)运行期间弃水严重。目前电站单机引水量是1.68m/s,最大引水量是5.04m/s,通过多年的放水情况看,正常情况渠道灌溉引水量大都在6-7m/s,所以有0.96-1.16m/s的水资源不能被电站机组充分利用而从水库锥型阀放出。

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以上问题,严重影响了电站效益的发挥和机组安全运行,为了从根本上解决问题,提高电站的经济效益,走技术改造、技术创新之路是首选之路,技术改造势在必行。作为企业,发展和增加效益是硬道理,只有想法提高企业效益,企业方能发展。因此决定对2台水轮机转轮及2套主轴密封等设备进行改造。三、主要技术路线及改型方案

根据电站水文情况分析,若能改变机组转速和转轮直径,经过对D74、D41、A551等众多转轮的比较,将设计水头取为36m时,单机出力可达800KW,此时转轮直径为620mm,并可满足下游用水量的需要;若仅改变机组转速,少量改变转轮直径,可优选目前国内较好的转轮,转轮直径做到520mm,利用原水轮机蜗壳等大部件,电机出力将达到630KW以上,只是机组转速要变到1000转/分。经反复考虑,从电站的现实资金情况出发,尽量维持和少量变动原机组参数,达到增容目的,但尽可能不动原部件及电机极数的前提,又限制了优秀转轮的使用和机组的增容幅度,原打算采用520mm的转轮达不到改造要求,经过多种方案比较后,最终权衡利弊,选用型号为HLD41-WJ-53的水轮机转轮能满足前提条件,达到增容目的。

经反复论证,我们发现在转轮的加大问题上有绝对可寻的突破点,即:转轮与顶盖、底环间隙之间有可加大的空间,通过重新制作顶盖、底环,将顶盖、底环内圆直径增大30mm,可实现转轮直径加大30mm后达到530mm在技术数据上的要求,从而能实现增容的目的,技术路线是合理的。

在对水情、资金承受能力等各种因素通盘考虑分析后,决定对机组改造分两步进行比较合适。第一步先对其中的2台水轮机转轮进行改造,将隐患较大的三号发电机进行改造,以免在夏季运行时烧毁造成重大的损失;第二步在今后资金允许的情况与逐年改造其余机组,以达到扩容增效的目的。第一步改型方案确定为::

1、计划将原型号为TSWN99/46-8的3号发电机改型为SFW630-8/99O,额定功率增容630KW。

2、计划将原型号为HL702-WJ-50的2、3号水轮机改型为HLD41-WJ-53,转轮直径改530mm,单机最大出水增至2.068m/s,2台最大总出水量增大到4.136m/s,水头从41m降为35.5m,

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为满负荷运行水头。

3、对其中的2、3号水轮机的转轮、:顶盖、底环、导叶轴套、主轴密封件、密封盒、密封压盖等部件重新制造。新旧方案技术性能对比如下:

水轮机型号:HLD41-WJ-53原水轮机型号:HL702-WJ-50转轮直径:530mm原转轮直径:500mm

发电机型号:SFW630-8/990原发电机型号:TSWN99/46-8四、项目概算及资金来源

根据厂商报价,2台水轮机改型概算总投资20.06万元,其中:

1、水轮机转轮单价7.38万元(为保证转轮质量,提高机组效益,叶片制造将采用钢板模压新技术),2各计价14.76万元。2、顶盖、底环、密封部件加工2.8万元。

3、导叶端面处理、尾水按管、大轴处理及其余件修配1.5万元。

4、机组改造设计费0.5万元。5、服务及安装费0.5万元。

资金从瓦房城水电站发电及副业收入解决。五、效益分析。

在30-44米9种不同的水头条件下,改型机单台机组过水流量由原来的1.581m/s-1.96m/s增至1.77m/s-2.068m/s;电机出力由原来的326KW-593KW增至396.6KW-656KW,改型后的

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电机多发出力63KW-74KW,出力增加幅度10.6%-21.7%,平均增加幅度15.4%(详见下表)。

序号123456789平均

水头(米)30323435.53738404244流量(米3/秒)HLD411.771.8431.9031.9391.971.9882.0222.0392.068HL7021.5811.6451.7061.751.7881.8141.8661.9131.96电机出力(千瓦)HLD41396.6435475502530550587619656HL702326364401429457476515554593改造后电机出力增加多发出力幅度(千瓦)(%)70.6717473737472656321.719.518.517.0l6.015.514.011.710.615.4参考电站201*年运行记录进行分析,机组改型后,单台机

组可多发电52.5万度,电费按0.18元/度计算,2台机组共增加发电总收入18.9万元,净收入17.8万元。

据此推算,机组改型后由原来水头41m下降为35.5m,可下降水头5.5m,较原来超发电量12.6%-14.8%。平水年效益提高18-27%,丰水年效益提高25.2-31%,枯水年效益提高28%。以上分析,经济效益十分可观。

枯水年350万度×28%×0.18元=17.6万元平水年450万度×18%×0.18元=14.6万元丰水年550万度×25.2%×0.18元=24.9万元以静态总投资20.06万元及以上不同水文年份下的发电总收入计算,枯水年、平水年、丰水年的静态投资回收期分别为1.1年、1.4年0.8年。六、实施期限及步骤

该项目计划实施期为2年,从201*年1月开始实施,201*年6-11月份签订加工合同,并完成部件加工任务,201*年3月底全面完成设备安装及调试任务,201*年5-10月开展运行观测,201*年11-12月总结验收、项目鉴定。附件:

1、HLD41-WJ-53转轮性能

2、顶盖、底环、接管、转轮图纸各1分

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